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壓縮機(jī)使用保養(yǎng)維修

變頻調(diào)速技術(shù)在往復(fù)壓縮機(jī)上的應(yīng)用

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  變頻調(diào)速技術(shù)是80年代迅速發(fā)展起來(lái)的一種電機(jī)傳動(dòng)調(diào)速和節(jié)能降耗技術(shù),已廣泛地應(yīng)用于水泵、風(fēng)機(jī)、電梯等方面,具有提高控制水平,節(jié)能等特點(diǎn)。燃?xì)鉄崃π袠I(yè)中,大量使用著各種氣體壓縮機(jī)或鼓風(fēng)機(jī)。通常,總是根據(jù)最大的需求量進(jìn)行機(jī)器選型和配置,而在實(shí)際運(yùn)行中,用戶的要求往往會(huì)因種種原因而變化。如何使之既滿足用戶要求,又做到經(jīng)濟(jì)節(jié)能、使用安全、操作簡(jiǎn)便一直是人們尋求的目標(biāo)。我公司制氣分廠煤氣壓送工段備了羅茨風(fēng)機(jī)兩臺(tái),單臺(tái)排氣量為2 400 /h ,可供壓力50 kPa 往復(fù)式煤氣壓縮機(jī)4臺(tái),單臺(tái)排氣量前期調(diào)試階段,供氣壓力要求較小,僅30 kPa左右,供氣量為2 000~2 500 /h ,開羅茨風(fēng)機(jī)可基本滿足供氣壓力及流量的要求。當(dāng)供氣狀況波動(dòng)較大時(shí),用人工手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門控制回流量的辦法進(jìn)行調(diào)節(jié),致使誤差大時(shí)出口壓力可波動(dòng)±5 kPa ,供氣質(zhì)量不能保障。隨著生產(chǎn)的規(guī)范,要求提高壓力大流量穩(wěn)定供氣,必需啟用往復(fù)式煤氣壓縮機(jī)。但是,由于供氣量與壓縮機(jī)排氣量之間很難完全平衡,而人工調(diào)節(jié)回流量難以保障需求壓力與流量的穩(wěn)定,使得系統(tǒng)的如下弊病明顯突出:供氣量不大,使得煤氣反復(fù)壓送,運(yùn)行效率低,耗費(fèi)大量電能,增加費(fèi)用使用旁通閥手動(dòng)調(diào)節(jié)供氣量,工作量大,供氣壓力不易控制,供氣質(zhì)量差,系統(tǒng)安全性差。因此,對(duì)往復(fù)式壓縮機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行采用變頻調(diào)速技術(shù)改造。

  2變頻調(diào)速節(jié)能原理與技術(shù)方案當(dāng)供氣量需要在單臺(tái)壓縮機(jī)額定排氣量以內(nèi)變動(dòng)時(shí),必須采用一定措施調(diào)節(jié)壓縮機(jī)排氣量,以使供需氣量平衡、輸配系統(tǒng)平衡運(yùn)行。對(duì)往復(fù)式壓縮機(jī)而言,調(diào)節(jié)排氣量的方法很多,但改變轉(zhuǎn)速的方法是最經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。

  采用打回流調(diào)節(jié)不能改變吸氣量,所以使壓縮機(jī)始終在滿負(fù)荷下運(yùn)行,不能節(jié)能。而改變轉(zhuǎn)速,使壓縮機(jī)吸氣量發(fā)生變化,其功率消耗也隨之改變。

  采用變頻調(diào)速技術(shù)使壓縮機(jī)實(shí)現(xiàn)變速調(diào)節(jié)成為可能,通過改變壓縮機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)速來(lái)改變壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,最終達(dá)到節(jié)能的目的。

  根據(jù)生產(chǎn)狀況,在改造時(shí)將其中兩臺(tái)壓縮機(jī)改為一工頻一變頻,一用一備狀態(tài)。

  在電氣控制線路設(shè)計(jì)方面,考慮到往復(fù)式壓縮機(jī)對(duì)潤(rùn)滑及冷卻的特殊要求,全部保留了原系統(tǒng)的工藝聯(lián)鎖及事故停車部分控制線路,加入到變頻電氣系統(tǒng)中,以保障壓縮機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。由于壓縮機(jī)配用電機(jī)為10極280 kW異步電動(dòng)機(jī),與其配套的大型變頻器國(guó)內(nèi)尚無(wú)能力生產(chǎn)。因此,采用FRN280P94變頻器。根據(jù)系統(tǒng)需要另配了一臺(tái)ST 200可編程控制器PLC.并且此控制器采用的EPROM存貯器可存放2000步程序、注釋、參數(shù)等,存貯量大。在供氣管網(wǎng)入口處設(shè)置了壓力變送器,煤氣與熱力在控制系統(tǒng)中設(shè)置了一個(gè)PID閉環(huán)調(diào)節(jié)環(huán)節(jié),自動(dòng)調(diào)節(jié)流量。

  該系統(tǒng)通過電位器調(diào)節(jié)設(shè)定壓力,并與來(lái)自遠(yuǎn)傳壓力變送器的出口壓力信號(hào)(4~20 mA)一起送給PLC進(jìn)行PID運(yùn)算,比較結(jié)果輸出給變頻器,使其按照指令自動(dòng)變頻調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速:當(dāng)出口壓力高于設(shè)定壓力時(shí),頻率下降,電機(jī)減速出口壓力低于設(shè)定壓力時(shí),頻率上升,電機(jī)加速。從而調(diào)整出口壓力自動(dòng)跟蹤設(shè)定壓力,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)恒壓控制,保障系統(tǒng)穩(wěn)定和供氣質(zhì)量。

  采用變頻調(diào)速技術(shù),原系統(tǒng)中機(jī)械、管線等部分不必改動(dòng),僅需將供電回路中其中一臺(tái)機(jī)的降壓起動(dòng)柜更換為變頻器柜,在主回路上增加兩臺(tái)機(jī)變頻工頻的互鎖即可完成,因此改造過程工作量不大。

  在系統(tǒng)調(diào)試中值得注意的是,該壓縮機(jī)負(fù)載屬于恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載范疇,當(dāng)電機(jī)轉(zhuǎn)速過低而負(fù)載大(即管網(wǎng)壓力高)時(shí),會(huì)出現(xiàn)電機(jī)出力不夠,電機(jī)抱死的情況,極易出現(xiàn)設(shè)備事故。因此,通過多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)將下限頻率設(shè)定為15 Hz可穩(wěn)定工作。另外,為保障管網(wǎng)系統(tǒng)安全,管網(wǎng)回流閥應(yīng)適當(dāng)打開,以保障用氣量驟減時(shí),管網(wǎng)壓力不會(huì)變得太高。

  3系統(tǒng)節(jié)能效果經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該系統(tǒng)改造投資共35萬(wàn)元,已經(jīng)使用一年多。

  公司根據(jù)用戶需要,先分別試供氣30 kPa、70 kPa、100 kPa等不同壓力狀況,工作均很平穩(wěn)。然后供氣100 kPa壓力工作了一年,頻率可保障在18 Hz以下,不僅滿足了壓力和供氣量要求,還充分體現(xiàn)了節(jié)能效果。

  實(shí)踐證明,供氣量越小,節(jié)電效果越明顯。按現(xiàn)在工況,在略開回流閥時(shí),供氣量1 200~1 300 h ,出口壓力100 kPa.為保障系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行,頻率略大于最低頻率限制15Hz ,保持在18 Hz左右,此時(shí)電流僅為100~ A ,而該系統(tǒng)工頻運(yùn)行的空載電流為400 A左右,相比起來(lái)節(jié)能效果十分明顯。

  工頻運(yùn)行時(shí)功率約為235 .55 kW,變頻運(yùn)行時(shí)功率約為65 .47 kW.按目前公司生產(chǎn)狀況,每天供按武漢平均電價(jià)0 .60元/ kWh計(jì)算,年節(jié)約電費(fèi)49 .60萬(wàn)元。收回成本時(shí)間為8 .5月。

  4結(jié)語(yǔ)(1)變頻調(diào)速器可通過簡(jiǎn)單設(shè)置參數(shù)實(shí)現(xiàn)電機(jī)寬范圍無(wú)級(jí)調(diào)速,使其在15~50 Hz穩(wěn)定運(yùn)行,并實(shí)現(xiàn)電機(jī)軟起動(dòng),還可以提高功率因數(shù)。

  (2)變頻調(diào)速閉環(huán)控制可使壓縮機(jī)電機(jī)輸出功率按照壓縮機(jī)所需的軸功率變動(dòng),節(jié)能效果明顯。

  (3)變頻調(diào)速后,壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速通常總是在低于額定轉(zhuǎn)速的情況運(yùn)行(目前工況轉(zhuǎn)速僅為額定時(shí)的1/3),因此通過減小壓縮機(jī)的排氣量,使通過氣閥和管道的壓力損失減小,同時(shí)氣體在氣缸中冷卻作用得以加強(qiáng),從而使功率消耗降低。

  (4)轉(zhuǎn)速的降低使機(jī)械磨擦降低,減少了磨擦功耗,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命,同時(shí)減小了噪音,改善了工作環(huán)境。

  (5)實(shí)現(xiàn)了壓力和流量的全自動(dòng)控制,使系統(tǒng)控制簡(jiǎn)單可靠,不僅使供氣質(zhì)量和管網(wǎng)運(yùn)行安全性大大提高,還使操作異常簡(jiǎn)單,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

  (6)由于采用可編程控制器閉環(huán)控制轉(zhuǎn)速,控制精度可達(dá)到±1 ,安全穩(wěn)定運(yùn)行的可靠性大為增強(qiáng),并更加方便與用戶的費(fèi)用結(jié)算。

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